进口500吨压铸机, 工作时间3600h。安装、调试后, 进行试生产时, 发现油温上升很快。经过20-30次工作循环后,升至警戒油温, 主泵电机自动停转(此时循环冷却泵仍在工作)。需等待20min左右, 才能够重新起动主泵电机。工作一段时间后, 再次出现故障。对压铸来说, 压铸模的温度会直接影响其产品的质量。一般来说, 压铸机需经过十几次工作循环, 对模子进行预热, 待模子达到一定温度后, 才能生产出合格的产品。而本设备的油温上升太快, 刚生产出合格产品,设备就自动停止, 待油温下降后才能重新起动, 此时模子温度也会下降, 这样模子又要进入预热状态, 所以工作效率大大降低。同时, 产品的质量也很难保证。
液压系统中导致油温上升过快的原因是多方面的。
主要表现为:
(1) 周围环境温度过高。
(2) 油液粘度选择不当。粘度太低, 会增加泄漏造成能耗; 粘度太高, 油液流动时需要克服的内阻力过大, 导致能耗。
(3) 工作过程中压力油的局部损失和沿程损失过大。
(4) 冷却器的冷却能力过小。其中包括冷却水温过高、热交换面积太小及冷却水的通流能力减小等。
(5) 系统压力调整不当。
(6) 压力油泄漏过多等。
油箱周围的空气温度为
本压铸机的液压泵为高、低压双联叶片泵。高压为小流量泵, 低压为大流量泵。当压铸机低压工作时, 大、小流量泵同时向系统供油。压铸机高压工作时, 低压大流量泵卸载, 高压小流量泵单独工作。系统卸载时, 高、低压液压泵同时卸载。
压铸机的工作过程如下: 低压合模、高压锁模、浇料后压射缸实现慢压射、一级快压射、二级快压射、增压、保压、开模、压射缸退回, 同进顶出缸顶出、停留等动作。观察发现, 在保压阶段, 以及压射缸退回后的一段时间内, 液压系统仍持续高压, 而这段时间占整个工作周期的60% 以上。再看其液压系统图, 由于系统中拥有蓄能器6, 所以保压阶段的压力可以由蓄能器提供的压力油来维持。另外, 压射缸退回后, 仅需短时间维持系统高压, 以便对蓄能器6充液。这样就可以大大降低液压系统高压工作时间, 降低不必要的能量损耗, 最终去控制油温的上升。从电气控制原理图上发现, 保压阶段及压射缸退回后, 系统高压的工作时间, 是由时间继电器来控制的, 把2个时间继电器高压工作时间调整为零。执行压铸机的动作循环, 发现执行高压锁模时系统压力由11MPa (蓄能器6的充氮压力) 经过一段时间逐步达到13.5MPa。同时, 压射缸退回后, 系统处于卸载状态, 蓄能器6的氮气压力不断下降, 直至11MPa (蓄能器6中已无压力油)。从图1看, 此时, 一级快压射阀4、二级快压射阀5、蓄能器6及释压阀7均处于关闭状态, 单向阀1反向关闭。蓄能器6的油压下降, 说明系统中存在着较严重的泄漏。造成泄漏的原因可能是蓄能器6中的高压油经释压阀7 直接流回油箱, 也有可能高压油经一级快压射阀4 或二级快压射阀5、单向阀3再经过慢压射换向阀2的中位流回油箱。对其逐一排除, 最后发现问题出在二级快压射阀5上, 其密封锥面严重损坏。修复后, 发现在卸载状态, 蓄能器油压不再下降。同时系统执行高压时, 压力很快上升至13.5MPa 。最后压铸机工作时,油温基本稳定在
综上所述,500吨压铸机油温上升过快从表面上看来, 是由于系统高压时间调配不当引起的, 但实际上, 真正的原因是由于二级快压射阀密封锥面损坏, 导致蓄能器6中的高压油严重泄漏, 造成能量的较大损耗, 最后使得油温上升过快。同时为维持设备的正常工作频率, 只能在压射缸返回后及保压状态,以较长的时间维持液压系统的高压, 保证蓄能器6中有充足的高压油。所以, 油温上升过快的原因是多方面的, 同时又是相互联系的, 针对不同的故障情况, 需要进行具体分析, 务求尽快的、准确的排除故障。