文:湛江德利车辆部件有限公司 简世劲、黄志华
摘 要 :针对节流阀体铸件脱皮现象,根据生产情况,对压铸模具结构、压铸设备、压铸工艺参数、合金液、喷涂系统、抛丸工艺等进行分析论证,得出解决措施,从而达到减少铸件废品的目的。
关键词 :压铸件脱皮 ;压铸模具 ;压铸工艺
1、 现状调查
生产过程中,该产品脱皮废品比例有的班次接近 1%,有的班次高达 30%,废品率波动大。生产现场调查发现脱皮部位均在马达孔周围,此部位为进料末端,见图 1、图 2、图 3 所示。
2 、 原因分析
根据生产现场调查,得出造成脱皮的原因可能有以下几点 :①压铸模具结构设计不合理 :a.模具进料系统设计不合理,压铸过程有卷气的现象 ;b.模具排气设计不合理,造成模具型腔的气体无法排出,气体卷入到产品中。②压铸工艺参数设置不合理 :a.压铸行程过短,快压射开始前有合金液先进入型腔,先进合金液迅速凝固后与后续进入的合金液不能很好地结合在一起,产生分层 ;b.压铸行程过长,造成模具型腔内气体无法及时排出,气体卷入产品中。③设备生产过程中存在异常 :a.压射冲头发卡,压射过程中合金液飞溅,引起卷气和有冷料先进入模具型腔 ;b.氮气储能罐漏气,造成压铸机的增压压力不足,产品压不实。④合金材料存在异常 :a.合金液含回炉料比例多,新料比例少,而回炉料的杂质多,内部组织烧损氧化严重,导致合金液在填充型腔的过程中会快速氧化产生隔层 ;b.合金液温度低,流动性差,导致合金液填充过程中会产生分层。⑤脱模剂存在异常: a.脱模剂浓度太高,发气量太大 ;b.脱模剂过期、变质后引起发气量大。⑥抛丸工序存在异常 :a.抛丸时间太长 ;b.抛丸丸料太尖锐。⑦压缩空气存在异常 :a.压缩空气的压力低,型腔表面无法吹干 ;b.压缩空气的湿度大,型腔表面无法吹干。
3、 对策实施和效果验证
①压铸模具检查 :a. 检查模具确定进料系统符合压铸设计手册要求。b. 检查模具确定排气系统符合压铸设计手册要求。②压铸工艺参数调整 : 此产品充填质量为 645g, 400T的压铸机上生产,使用 φ60mm 的熔杯,按理论算出的行程为 95mm。(理论行程=熔汤比重充填质量÷ 冲头横断层截面积,熔汤比重一般来说铝合金液为 2.4g/cm²), 考虑机器、电气工作的延迟,按经验值一般会提前 10~20mm,因此正常生产时,我们按 110mm 的压射行程,按此行程压铸生产时,废品波动大,脱皮废比例有的班次接近 1%,有的班次高达30% ;因此我们做了两组行程调整进行试验 :a. 将行程调整到 90mm 时,生产出来的产品都是 100% 欠铸的,无法正常生产 ;b. 当行程调整到 140mm 时,生产出产品不欠铸, 起皮的效果还是没有改善,反而通过试加工发现加工后气孔缺陷比例增加。 所以调整工艺行程起不了很好效果。③生产检查设备 :a. 对生产中压铸机的压射工艺曲线检查,没发现压射冲头有发卡的现象 ;b. 对其蓄能器的氮气检查,没发现氮气有泄露和蓄能器串油的现象,压力符合工艺要求。④合金材料的检查 :a. 对新旧料配比进行调整,3# 炉执行新旧料配比为 8 :2, 2# 炉执行新旧料比为 3:7,两种不同合金液送至指定班组,经过一星期的验证,两种合金液应的脱皮不良率差别不大,也对合金作 K 模的断层检查,新料比例大的 3# 子断层明显好于 2# 炉子 ;b. 将合金保温炉保温温度从650°调整到 670°,跟踪一个星期,脱皮不良没有明显下降。⑤脱模剂的检查 :a. 针对脱模剂浓度过高,造成发气量大的问题,将其配比由 1 :80 调到 1 :120,涂料浓度由 1.4降到 1.1,通过两个星期的试验,生产了近 12562 件,脱皮183 件,脱皮不良比例 14.5%,没有明显效果。b. 针对涂料可能变质问题,重新购买 125 公斤最新日期现用型号的涂料来进行一个星期的试验,共生产了 5625 件,脱皮 95 件,脱皮不良比例 16.7%,也没有明显效果。⑥抛丸工序检查 :a. 现场调查发现现在用丸粒为不锈钢切丝,长短不一且棱角尖锐,鉴于此,重新购买了球状丸粒替代切断丝丸粒#p#分页标题#e# 做了近两个月的试验,压铸脱皮改善不明显 ;b. 将抛丸时间缩短及降低抛丸频率,虽然脱皮比例少了很多,但产品的外观达不
到品质要求 ;对产品放在抛丸辅上 ( 挂具)各个位置进行排查,发现每个位置的废几乎都达到 13% 以上 ;抛丸做了多次试验都不成功。⑦压缩空气检查 :a. 现场查看压缩空气压力均大于 0.6MPa,达到工艺要求最小 0.5MPa,且通过在机床旁边增加压缩空气储能罐,局部加大生产该产品设备的压缩空气压力,达到 0.7MPa, 有一定效果,但不明显。b. 刚开始我们对压铸的压缩空气只对压力进行检查,对湿度没有很好的检查手段,由于起皮的事件总是时而发生,因此加装上压缩空气温、湿度仪 ;观察一段时间后发现随着压气的湿度增大,脱皮产品的数量越多,特别是压缩空气达到 97% 时,几乎所有的产品都脱皮的现象,因此将压缩空气湿度控制在40% 以下,跟踪一个月,脱皮缺陷比例降至接近 1%,取得明显效果。
4 、 结语
针对生产过程各个环节分析产品脱皮产生的原因,采取了措施逐一排除,特别是将压缩空气的温、湿度监控起来,保证其湿度在 40% 以下,该节流阀体脱皮的废品不到 1%,
取得了很好的经济效益。压缩空气的湿度,常常被我们忽略,远没有对压铸工艺参数这样重视,而这些对铸件的质量都有很大的影响。