文:江西江铃集团新能源汽车有限公司聂小勇
摘要 针对全铝弧焊平台车型用真空高压铝合金减震塔,对其工艺改善过程进行了分析,并对力学性能进行了评价。结果表明,提高铝液密度,适当降低Mg含量,优化热处理工艺参数等措施能提升减震塔的力学性能,改进后减震塔T7态屈服强度为128.92MPa,抗拉强度为216.18MPa,抗拉强度相比改进前提高了12.14%,伸长率达到11.5%,相比改进前提高了56.89%,密度为2.6821g/cm3,满足设计使用要求。另外,采用 ER4043焊丝和ER5356焊丝对减震塔焊接性能进行了评价,发现采用 ER5356焊丝焊接接头强度高于160 MPa,接头效率达到76%,优于 ER4043焊丝,满足设计使用要求。
关键词 真空压铸;减震塔;弧焊;AlSi10MgMn
减少汽车尾气排放和提升燃油效率,汽车轻量化越来越受到重视,其不仅能促进汽车的节能环保,同时也会对汽车性能有所提升,其中铝合金压铸件正向着“大型化、复杂化、薄壁化、高性能化”的要求发展。传统钣金件减震塔需要7、8个零件焊接而成,而铝合金压铸减震塔可一次压铸成功,轻量化效果明显,同时能明显提升车身刚度,减少工序和尺寸偏差。其 中AlSi10MgMn(Silafont-36,简称SF36)由于铸造性能优良,强度、伸长率、焊接等综合性能优良,在国外较早开始广泛应用,如宝马5系、凯迪拉克 ATS、奥迪 A8等。 综合考虑车身满足碰撞吸能,强度刚度等要求,对T7热处理态的减震塔一 般要求为屈服强度 >120MPa,抗拉强度 >180 MPa,伸长率 >10%(BS EN1706-2010标准中要求屈服强度>120 MPa,抗拉强度>200 MPa,伸长率 >12%)。国内在真空压铸领域的研究起步较晚,受制于材料和工艺等制约,生产能力薄弱。有研究者对真空压铸铝合金减震塔等结构件的 T5、T6态的强度和伸长率综合性能提高进行了研究,也有研究者对真空压铸铝合金底盘结构件的T6、T7态进行研究,发现 T7态铝合金底盘件伸长率为5%~9.1%。
本课题针对用于全铝弧焊车身平台车型的真空压铸铝合金减震塔,对其工艺改善过程进行了分析,并对其性能进行了评价,从而保证减震塔满足要求。
1、减震塔设计
图1为真空压铸铝合金减震塔结构图,采用薄壁一体化设计,整个零件质量为 1.93kg,壁厚为 2.5~3.5mm。轮廓尺寸为242mm×249mm×328mm。设计要求减震塔本体T7 态屈服强度>120 MPa,抗 拉 强度>180 MPa,伸长率 >10%,焊接接头效率 >70%。采用高真空压铸工艺,真空度<500Pa。
2、减震塔试制及改善措施
2.1 减震塔试制
对减震塔进行试制(改进前),热处理(工艺 :460℃×120min固溶,180 ℃×120min时效)后局部位置出现较为明显的气孔,见图2,气孔最大尺寸达到10mm。成分检测结果见表1,可见Mg含量稍超出要求,其他均满足标准要求。
在减震塔本体上取样,进行力学性能测试,结果见表2,结果为3个试样的均值。可以看出,发现屈服强度和抗拉强度均满足要求,但伸长率只有7.33%;另外,通过排水法测量减震塔本体试样的密度,为 2.6214g/cm3,同 样方法测量宝马SF36减震塔密度为2.6847g/cm3,可见相对于宝马对标件密度偏低,不满足要求。
2.2 问题分析
减震塔的伸长率较低和热处理后局部表面产生较大气泡,导致使用要求不满足。对图2中的减震塔进行X 射线无损检测,发现对应的起泡位置内部有明显的气孔缺陷,见图3。对于气泡控制,可以通过二方面进行:①优化模具设计,减少充型过程中的卷气量;②降低浇注温度,提高铝液密度。提高伸长率可以通过二种方法:①优化热处理工艺参数;②适当降低铝液中的 Mg含量。
2.3 改进措施
用模流分析软件对充型过程进行充型模拟,见图4。可以看出,整个过程铝液流动比较顺畅,无明显卷气。控制保温炉中铝液密度>2.64g/cm3,铝液含渣量K≤0.1。通过优化,得到较优的热处理工艺参数如下:460 ℃×150min固溶,200 ℃×180min时效。
Mg含量适当降低有助于提升真空铝合金压铸件的伸长率,但同时会降低其屈服强度,见图5,结合对强度性能的要求,将 Mg含量降至0.3%。
3、改进后减震塔性能
3.1 减震塔本体力学性能检测
对改进后生产的减震塔本体取样进行密度和力学性能检测,见图6和表3。可见减震塔本体屈服强度为128.92MPa,抗拉强度为216.18 MPa,伸长率达到11.5%,满足设计要求。 减震塔本体平均密度达到2.6821g/cm3,与宝马SF36减震塔的密度(2.6847g/cm3)相近。
3.2 焊接性能检测
对减震塔本体取样进行 MIG 焊接,采用 ER4043和 ER5356两种焊丝,对焊接接头进行拉伸测试和宏观金相观察。焊缝接头的力学性能见表4。
可见,保留焊缝余高时,采用 ER4043焊丝的焊缝接头的平均抗拉强度为150.93 MPa,接头强度系数为母材的69.82%;采用 ER5356焊丝的焊缝接头的平均抗拉强度为 163.91MPa,接头强度系数达到母材的75.82%;打磨掉焊缝余高时,采用 ER4043焊丝的焊缝接头的平均抗拉强度为149.67 MPa,接 头 强 度 系 数 为 母 材 的69.23%,采 用ER5356焊丝 的 焊 缝 接 头 的 平 均 抗 拉 强 度 为 164.67MPa,接头强度系数达到母材的 76.17%。可见,采用ER5356焊丝焊接比 ER4043焊丝焊接接头静载工况下性能更优,采用 ER5356焊丝能满足焊接接头强度系数大于70%的要求。从焊缝接头拉断形式看,当保留余高时,两种焊丝焊接焊缝基本断裂在熔合区,这可能是由于在铸件熔合区 Fe元素偏聚,形成了 Al-Fe-Si等富Fe相,削弱接头处熔合区的性能所致;当打磨掉焊缝余高时,两种焊丝焊接焊缝基本断在焊缝区,这是由于焊缝中心位置为最后凝固冷却的位置,此处应力较大,偏析严重,没有余高增强后,此处为最弱的区域见图7和图8。对铸件焊接后的断面气孔进行了观 察 ,见图9,可见两种焊丝焊接后气孔数量及尺寸相差不大,最大气孔尺寸在0.5 mm 左右,基本满足使用要求,但也存在进一步优化的空间。
4、结论
(1)提高铝合金密度,适当降低 Mg含量,优化热处理工艺参数等措施能提升减震塔本体的力学性能。
(2)改 善 后 的 减 震 塔 T7 态 屈 服 强 度 为 128.92MPa,抗拉强度为 216.18 MPa(提高了12.14%),伸长率达到11.5% (提 高 了56.89%),密 度 为2.6821g/cm3,满足要求。
(3)采 用 ER5356 焊 丝 焊 接 接 头 强 度 大 于 160MPa,接头效率达到76%,优于4043焊丝焊接接头性能,满足设计使用要求。